受反應(yīng)速度和化學(xué)平衡限制,, 加熱爐煙氣中SOx 的絕大部分是SO2,,SO3 不到SOx 總量的5%,,通常為0.5%~2%,。煉油廠工藝加熱爐煙氣中的SO2 來源于燃料油或燃料氣中的硫化物,控制煙氣SO2 排放的途徑有選擇低硫燃料,、燃料脫硫,、燃燒過程脫硫和煙氣脫硫等,, 其中采用燃料脫硫方式較為經(jīng)濟?;葜轃捇诔p壓裝置常壓爐/減壓爐,、芳烴聯(lián)合裝置的二甲苯分餾塔再沸爐設(shè)置有燃油燃?xì)饴?lián)合火嘴外,其余加熱爐均為燃?xì)庑突鹱?;為降低加熱爐煙氣SO2 和NOx 排放,,常減壓裝置、芳烴聯(lián)合裝置的油氣混燒火嘴已改為全燒燃料氣,。
惠州煉化燃料氣來源為:脫硫后的焦化/催化干氣,、氣柜回收的火炬氣、外供天然氣以及制氫裝置多余的飽和干氣,。由于燃料氣組分中的天然氣和制氫裝置多余的干氣硫含量很低,,因此影響燃料氣硫含量的主要因素是脫硫后的催化/焦化干氣與氣柜回收的瓦斯。氣體脫硫裝置采用胺法脫硫,,即用濃度為30%左右的胺液吸收氣體中的H2S,,胺液再生時將H2S 釋放出來, 成為高濃度的H2S 酸性氣體,,酸性氣體再到硫磺回收裝置還原成硫磺,;用胺法脫硫一般可將煉廠氣中的H2S 脫到30~50mg/m3?;葜轃捇土蚝吭O(shè)計值為0.28%(質(zhì)量分?jǐn)?shù)),, 實際硫含量在0.3%~0.42%(質(zhì)量分?jǐn)?shù)); 由于加工原油硫含量比設(shè)計值大,,導(dǎo)致干氣脫硫能力不夠,,脫后干氣H2S 含量在50~120mg/m3,, 相對偏高,; 計劃在2014 年全廠檢修時進行改造,提高干氣脫硫效果,。氣柜為2×104m3 干式氣柜,,氣柜壓縮機設(shè)計壓力為0.65MPa(表),壓縮機容量為120m3/min(標(biāo)準(zhǔn)),,由于氣柜回收瓦斯未經(jīng)脫硫直接補入燃料氣系統(tǒng),,其硫化氫含量在3600mg/m3 左右,影響燃料氣硫含量,。
改進措施:檢修時對火炬系統(tǒng)氣柜回收瓦斯進行脫硫改造,,脫硫后的氣柜回收瓦斯補入燃料氣管網(wǎng)。